









一、鏟斗材料及其焊接性
1.裝載機的斗體材料為Q345,其焊接性良好。斗齒材料為ZGMn13(高錳鋼),在高溫下呈單相奧氏體***,具有很好的韌性,在沖擊載荷作用下因表面層加工硬化而具有高耐磨性。但這種鋼焊接性較差:一是在焊接熱影響區(qū)析出碳化物引起材料脆化;二是焊縫產生熱裂紋,特別是在近縫區(qū)產生液化裂紋。經分析,當高錳鋼再次加熱且冷
卻速度較快時,碳化物首先在晶界處析出,隨著停留時間的延長,其脆性顯著增加。為減少碳化物的析出,防止材料失去韌性而變脆,應采取措施加快其冷卻速度,即縮短在高溫下的停留時間。?
2、高鎳低錳的高強鋼種,液化裂紋傾向較大,隨熱輸入的增大而增加。因此,高強鋼焊接時,隨著鋼種強度級別的提高,產生裂紋的傾向增大。產生裂紋的主要因素是:焊縫中的擴散氫含量、接頭的拘束程度以及金屬的淬硬***。
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防止熱裂紋產生的辦法是,降低基本金屬或焊接材料中S和P的含量;也可從焊接工藝上采取措施盡量降低焊接應力,如采用短段焊、間歇焊、分散焊和焊后錘擊等。在斗體上堆焊高錳鋼時,可以先焊一層Cr-Ni、Cr-Ni-Mn或Cr-Mn奧氏體鋼作隔離焊道,可防止裂紋。?
3、中碳調質鋼焊接中有較大的結晶裂紋的傾向,主要取決于Mn/S比和含碳量,高鎳低錳的高強鋼種,液化裂紋的傾向隨熱輸入的增大而增加。
二、焊接工藝?
1、首先在斗體上(與斗齒的接合處)用GBE309-15焊條進行堆焊,焊接電流應偏大、焊速略慢,以保證熔合區(qū)鎳含量5%~6%,防止產生對裂紋敏感的馬氏體。??
? 2、進行***焊。斗齒裝配到位后,用直徑為32mm的D266焊條進行兩側對稱的***焊,焊縫長度不超過30mm。焊后立即水冷并錘擊。?
??3、打底焊。用直徑為32mm的D266焊條進行打底焊。用小電流、直流反極性、斷續(xù)焊、短段焊。每次停焊時應及時水冷,間層溫度控制在50℃以下。?
工作機構是輪胎式裝載機直接實現鏟裝物料的裝置。它的結構性能,發(fā)動機功率及生產率都受其影響,它是輪胎式裝載機設計的主要組成部分。其設計應滿足生產條件需要,零部件受力狀態(tài)良好,強度和壽命合理,結構簡單緊湊,制造維修容易,操作使用方便等。而裝載機的工作裝置中,鏟斗是直接與地面或者物料接觸的固然是比較重要,但與鏟斗息息相關的動臂也非常重要。?
??1.動臂的強度設計??
??動臂是工作機構中重要的組件,它受力復雜,自重較大。國內外裝載機的動臂均發(fā)生過斷裂***現象,***較多的部位是:動臂油缸魚大臂鉸接點處;橫梁與大臂焊接處(包括焊縫處和大臂在此部位的斷面處)。因此,在初步設計時,選這幾處為***截面,然后在根據材料力學的相關知識進行強度校核。
2.動臂形狀的選擇?
??動臂的形狀按其縱向軸線的形式可分為直線型和曲線兩種。曲線型結構較復雜,受力狀況較差,但它可以使工作機構的布置十分緊湊合理。直線型結構設計簡單,受力狀況良好,加工容易且省料。故本設計采用直線型動臂結構。動臂的截面形狀有單板,工字,雙板,箱型等。單板型結構簡單,制造容易,柳工裝載機鏟斗的分類有哪些,但剛性較差,當鏟斗受偏載時,易產生扭曲;工字型與單板相比,剛性稍好,變形較小,但受力狀況不太好,加工困難些;雙板和箱型截面具有剛性好,變形小,抗彎扭性強等特點,故本次設計采用雙板截面。?
3.動臂材料選擇?
??動臂受力復雜,沖擊力強烈,因而動臂材料的沖擊韌性要求較高,抗脆裂能力強,同時易于焊接。
4.動臂尺寸設計??
??根據前面的各鉸點的位置,裝載機鏟斗裂了怎么維修,工況1時各桿件鏟斗的位置,相互關系,初步確定動臂
的形狀及縱向軸線,柳工50cn裝載機鏟斗有幾種,此處動臂采用直線型。
裝載機90%以上的施工動作都離不開鏟斗,鏟掘、裝車等都算在內,簡單來講鏟斗動作越有力越出活,機手操作起來就越輕松。
同樣的道理,如果鏟斗動作出現緩慢、卡頓等異常情況,湊合施工的可能性幾乎沒有,只能盡快停機檢修,今天小編就跟大家分享一則鏟斗無力故障案例。
故障現象及原因
***近一位老客戶求助,他的裝載機鏟斗工作時,不論單獨動作還是復合動作鏟斗都非常緩慢,而且鏟土沒力,鏟斗收回后會自動下降泄壓。
故障現象很清晰,所以工程師根據機主的描述先分析能夠引發(fā)該故障的幾個原因:
1、鏟斗的二次先導壓力低;鏟斗二次壓力是先導操縱閥到主閥之間的先導壓力,當先導操縱閥芯磨損,卡頓,會造成二次先導壓力低。
2、鏟斗閥芯卡頓,巴彥淖爾裝載機鏟斗,磨損;鏟斗主閥和閥芯之間出現磨損會使得壓力油內泄,使得主壓力降低??D在半開位置會使得壓力油流量減少,使得動作慢。
3、鏟斗過載閥故障;鏟斗過載閥閥體和閥芯磨損,使得過載閥保持不住主壓力,會從磨損部位泄掉,過載閥的密封圈破損其道理和上面一樣。
4、鏟斗油缸內泄;鏟斗油缸里面的活塞油封破損,或鏟斗油缸內壁有拉傷,使得油缸大腔和小腔串油,導致內泄。
故障檢修排查
通過以往的經驗結合該機器的故障現象,工程師接下來對照故障分析進行逐步檢修。
1、工程師先用壓力表檢測鏟斗閥芯的先導壓力,測得數值為4兆帕,數值在正常范圍內,檢查右側控制閥到后泵調節(jié)器的二次壓力是6兆帕,數值也在正常范圍內,說明二次先導壓力、鏟斗閥芯切換正常。
2、然后用壓力表檢測鏟斗過載動作時的主泵壓力,前后泵壓力13兆帕,均低于正常溢流壓力,由于其他動作壓力和速度正常,說明問題可能在鏟斗油缸、鏟斗閥芯或過載溢流閥上。
因為鏟斗溢流閥和其他過載閥作用原理是一樣的,所以工程師互換了過載閥后再次試車,故障依舊存在,排除了鏟斗過載閥的故障。
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